1.排除故障的基本程序:
了解消防车消防泵进出水管路系统的组成及组成器件的作用;根据故障现象分析发生故障的各种可能的原因,按故障原因的重要程度进行排序;按故障原因的顺序逐一查找,找到一个,排除一个并试车一次,如果故障消失,则说明故障已排除,如果故障未消失,继续按故障原因的顺序向下找,直到故障消失;如果现场故障不能排除,可与生产厂家联系,共同分析解决;
2.实例分析
消防泵有很多常见故障,下面举出几个典型的例子,做实例分析。
实例一 水泵气蚀故障
现象,当80升/秒-1.0兆帕的消防泵,在连接上直径150毫米X4米的吸水管,带上滤水器,吸深为3米,打开额定流量为80升/秒-1.0兆帕的水炮,在此工况下工作时,产生清脆的噪声并伴有振动,真空表显示真空度过大,压力表指针抖动; 但是将发动机转速降低后,并保持1.0兆帕的压力,从而流量减少到65-70升/秒时,该现象逐渐减弱,到60升/秒时消失。当取下滤水器后,该现象略有减弱。
检查步骤1,卸下吸水管并将吸水口闷盖上紧,关闭所以出水口,拉动真空泵手柄启动真空泵,真空表显示为85千帕并有良好的真空保持度,说明进水管路密封良好,且真空泵工作正常。然后将吸水管联接上并将吸水口闷盖上紧在吸水管末端,再次启动真空泵,真空度保持的也很好,说明吸水管也不漏气。
检查步骤2,卸下吸水管并将吸水口闷盖上紧,打开罐到泵蝶阀,用水罐向水泵供水,提高发动机转速直到1.0兆帕,然后全部打开水炮球阀;此时达到80升/秒-1.0兆帕的流量,水炮达到设计射程;无任何噪音和振动,真空表和压力表很稳定,水泵工作正常。
检查步骤3,吸水管、滤水器和进水管路均为直径150毫米,对80升/秒-1.0兆帕的消防泵为正常配备。但是,进水管路是两侧进水,两侧进水管路汇流时是直角联接,并且每侧进水管均有两个立体的90度直角弯曲,然后到达底盘大梁下,进水口朝向车身外侧。
分析结论为气蚀现象。当将该滤水器同正常的直径150毫米的滤水器比较时,发现该滤水器体上的过流孔径略小并有机加工的毛刺,从而产生额外阻力;进水管路有直角弯头,并两侧进水管成90度直角汇流同进水总管联接,造成进水阻力过大。
故障排除,更换成正常的滤水器,将进水管路改进,汇流管为渐进型,弯头从自制焊接90度直角型更改为90度冲压弯头后,在相同的条件下,气蚀现象消失,水泵工作正常。
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